Akhirnya sampai di penghujung rakitan saya untuk pembuatan mini quadcopter type Racer dan Freestyle. Saya akan pensiun rakit mini drone, sudah di puncak walau masih gantung sedikit 😀 . Dimana sebenarnya pada musim sekarang masih menggunakan processor F4, terakhir ana bangun menggunakan F4 menggunakan matek F405AIO sudah bisa running di 32KHz/16KHz, salah satu board FC yang sangat sangat susah untuk menghilangkan Twiching, dengan kesabaran dan terus melihat perkembangan sekarang Board Matek F405 AIO sudah dapat dipergunakan dengan aman, kenapa bermasalah, ngga usah khawatir … ini permasalahan hanya karena menggunakan Gyro yang begitu sensitif alias rawan getar dan gampang terkena osilasi pada jalur tegangan … elko low esr hanya dapat mengurangi osilasi tetapi tetap kita tidak dapat menggunakan loop yang tinggi dan mengaktifkan 32bits.
Saya memiliki 2 rakitan mini quad dengan processor masa depan F7 MATEKF722-STD dan Helio Spring IMU-F menggunakan 2 Processor F4 sebagai main Processor dan F3 sebagai Processor Filter, baik ana coba berbagi spec mini quad saya … semuanya running di 32bits, 32khz/32khz dan 48khz pwm Dshot1200 dan Multishot .. saya juga akan jabarkan pada saat ini beberapa kekurangannya …
Quad Race :
- Frame FLOSS2
- FC Helio Spring IMU-F Running Butterflight 3.5.2 + ODIN 32bits 32KHz/32KHz
- PDB ESC 4 in 1 DALRC Engine 40A Running Multishot 48KHz PWM
- VTX EWRF E708TM3 Running 200mW R8 5917MHz
- BRUSHLESS Samguk DYS 2306/2800KV
- PROP DALPROP T5046C
- ANTENNA VTX TBS TRUMP CLONE
- CAM FPV Micro Runcam lens 2.3mm
Quad Freestyle :
- Frame Martian 2 215
- FC Matek F722-std Running Betaflight 3.4 RC2 32bits 32KHz/32KHz
- PDB/VTX Matek FCHUB-VTX W/5.8GHz Running 200mW R8 5917MHz
- ESC Thunder-X 30A Dshot1200 PWM 48KHz
- BRUSHLESS Racerstar BR2306S/2700KV
- PROP DALPROP T5040C
- ANTENNA VTX LONG PAGODA 2
- 3D Print Mounting Runcam 3
- CAM FPV HS1177 Lens 2.1mm
Quad Race ana rasa sudah berjalan dengan sempurna, cuma sayang karena ana masih cupu harus menjalankan acclerometer, sehingga tidak dapat menggunakan DSHOT1200, Processor dalam kondisi kerja 55%, jadi saya menggunakan Multishot saja dan bekerja dengan Ringan di 39%, mungkin akan menunggu update dari butterflight, untuk optimasinya. Saya sangat senang sekali dengan quad ini, karena dengan Stock Pid, tidak ada sama sekali Propwash, dan benar benar seperti bulu (lembut), saya suka… tidak ada perlu pengaturan PID, hanya RC Rate saja, Sempurna bagi saya …..
Quad Martian 2 masih belum dapat PID karena masih ada propwash … baik dari kondisi stock PID sampai di modifikasi … mungkin ada yang mau share PID nya ? hehehhe. mungkin karena dynamic filter tidak aktif, karena jika dipasang dynamic filter load masih tinggi di 56%, akhirnya saya putuskan untuk mematikan acc dan akan mencoba aktifkan kembali dynamic filter, hm .. 3.4 RC5 sudah keluar .. semoga ada optimasi terbaik untuk F7, sekarang betaflight sudah mulai support di F7 saya senang sekali … semoga di penerbangan berikutnya bekerja dengan mulus seperti bulu juga …
Jadi kesimpulan saya … jika anda ingin bermain di F4 musim ini .. saya sarankan gunakan helio spring … tetapi jika Anda ingin mengikuti perkembangan zaman, gunakan F7 …
Semoga dengan share ini menjadi salah satu pilihan Anda untuk dunia balap dan gaya bebas … Saya pensiun di dunia mini quad … akan berlanjut ke dunia lain .. dunia Sayap … 🙂